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一篇模具热处理后开裂的分析实例(二)

  接上文 4、结果分析 根据以上检测结果,可以判断此模件的原始材料在加工过程中出现过不均匀的过热现象,而这种过热一般不大可能在调质处理中产生,除非电炉严重跑温且工件在炉内缓慢冷却,但这与模件实际测定的硬度不符,因此可判定模件的过热是调质处理前已经存在。   魏氏组织是对材料机械性能有严重影响的不良组织,它一般是钢在加热过程中因温度过高和冷却较慢时产生的缺陷组织,其特征....

一篇模具热处理后开裂的分析实例(一)

  这二天在问吧里看到有人问模具开裂是昨回事,正好在近期做了个模具开裂的分析,顺便就把分析思路给关心的人讲一讲,如果能给模具制造者尤其是材料供应商一点启发和帮助,那是我很乐意看到的。(模件材料为45钢) 1、 背景介绍 本模坯经840℃、2h加热后水冷淬火,在淬火过程中听到模坯开裂的声音....

关于"真空淬火"的话题

  说实在,真空淬火于现在已不再是神秘的玩意,但由于加工价格较高,便使其多了份神秘的色彩。 早在上世纪八十年代中期,黄岩便有了第一台真空淬火炉,但由于当时炉子质量的问题,这台炉子在黄岩仅生存了约四、五年的时间,而其实际的使用时间,大约也就一年不到一点,不过,由于它的到来,让我第一次近距离接触了真空炉——这在当时被认为是热处理高端的设备。 宏振公司是黄岩第一家购买真空炉用于模具淬火....

关于"氮化"的话题(离子氮化篇)

  台州最早开展离子氮化项目的是仙居液压件厂,约在上世纪八十年代末期,那时人均工资才二三百元,但离子氮化的加工费约要20元/公斤,可见当时的离子氮化在台州可能被视为与高科技挂上了钩。 其实离子氮化决不是什么新鲜的玩意,六十年代国内就开发了这种设备,只是我们台州的机械行业当时太落后,直到八十年代初中期,台州的热处理设备大多还是用盐浴炉和箱式炉作为加热的载体。 黄岩最早开始离子氮....

关于“氮化”的话题(软氮化篇)

  氮化处理在黄岩模具业中的兴起始于上世纪末,这个时候是黄岩模具发展步伐较快的几年,很多新的模具材料(包括进口的)开始应用,模具零件的强化手段也不仅局限于调质了,为了使调质后的模具零件表面有更高的强度,更好的耐磨性、耐疲劳性、抗蚀性和抗咬合性能,渗氮处理便应运而生了。 如果要考证黄岩最早从事模具氮化处理加工的,我估计应该算原风机厂门口那个老师傅了,大约在上个世纪90年代初期,据说他....

关于“调质”的话题(三)

  再说模具的调质 上文说到我们现在所谓的调质处理,尽管单纯以测定模具表面硬度来检验调质质量,可能大部分是合格的,但如果以组织为判定依据,那很多模具零件是没有得到真正调质的,固且我们称之为“伪调质”吧。 那么,这种貌似硬度合格的伪调质模具零件到底在使用时会有什么差异呢? 首先是表现在机械性能上,我们说索氏体是金属....

关于“调质”的话题(二)

  继续说调质。 前文一再说明调质在理论上的界定,尽管还有些疑问,但有一点可以肯定,调质是否到位?那一定要看被处理的工件在淬火时是否尽可能多地得到了马氏体或(和)贝氏体组织,如果不是以这个为目的,那么调质就可谓之为不到位的调质。 举个例子说明更直接些: 某模具工件用45钢制作,假设最小厚度处为200mm,形状也不复杂,一般情况下,黄岩的模具工件是很少进行预处理的,那....

关于“调质”的话题(一)

  在百度里输入“调质” 二字,出来的文字是:   调质(quenching and high temperature tempering)    调质即淬火和高温回火的综合热处理工艺。调质件大都在比较大的动载荷作用下工作,它们承受着拉伸、压缩、弯曲、扭转或剪切的作用,有的表面还具有摩擦,要求有一定的耐磨性等等。总之,零件处在各种复合应力下工作。....

五十万吨进口钢材,从天而降?

  近从网上看到一条信息,云:07年全国共用去模具钢材约200万吨,其中进口钢材60万吨,但从国家权威机构了解到的统计是07年全国共进口模具钢10万吨,那另外的50万吨所谓的进口模具钢,难道真的是“从天而降”? 大模具我接触的不多,小模具成天打交道,也检测过很多的所谓进口材料,我敢说:80%以上的材料供应商参与了材料的卖“假”,当然,也许连他们自己也难辩真假,他们只知道:卖这种料,....

裂了!原因由“组织”说了算(二)

  第二件模件的开裂解决起来相对要复杂些了。 这件模件比较大,属中型偏小的模具,单件重量足有二三千斤的样子,委托方声明是40Cr的材料,调质硬度要求为HRC30,形状为近正方体。 热处理方提供的工艺为850℃奥氏体化,水油双液淬火,工件交货时未发现开裂,模件经切削加工后,在局部区域发现开裂。 先观察裂纹形态是每位金相工作者必须要做的第一步工作,然后决定取样部位,试样取下后再观察断....